合理删除,降本增效
企业成本的核算方法中有一种方法:作业成本法。在作业成本法的持续改善管理方法中,列为首条的便是:消除不必要的作业,降低成本。
消除不必要的作业,顾名思义,就是本来有某一个作业,其实这个作业,是不必要的,把它直接消除了,那么与这个作业相关的成本,就直接归零了。
消除不必要的作业作用巨大,效果明显,在降本增效的方面,是值得我们花大力气去研究的事情。举两个小案例。
一、改双面研磨为单面研磨
问题的提出:某科技公司LED芯片的第一道制程,把蓝宝石晶棒切片、抛光研磨,而且两面都要抛光研磨。
平片的双面研磨的工艺问题,背面研磨这个工序既不能提升性能,又不能提升品质,只是增加了成本。这个双面研磨作业是必要的吗?如果不是必要的,能否消除其中一个?
方案的改善:改双面研磨为单面研磨后,符合品质要求。
效果:研磨设备少买一半,折旧少摊一半,电费节省一半,人工也节省一半,研磨使用的物料也减少了,一年降本几千万。
二、改双面静电膜为单面静电膜
问题的提出:某光电企业滤光片生检过程中,多用一次性静电膜,且是双面覆膜。在后续制程的固前贴片中,需要将静电膜撕开。这个双面覆膜作业是必要的吗?如果不是必要的,能否消除其中一个?
方案的改善:改双面覆膜为单面覆膜后,符合品质要求。
效果:材料少买一半,工序减少一半,人员效率提升一半。
作业成本法的持续改善管理还有一条措施:提高作业效率或减少作业消耗,也能降本增效。也有两个小案例。
一、缩短甩干时间,提升清洗效率
问题的提出:某光电企业在滤光片的清洗过程中,考虑如何提升作业效率时,就能否缩短甩干时间提出了疑问。如果能够缩短JAS甩干时间,则会立刻提升JAS清洗效率。
方案的验证:1.缩短甩干时间,将甩干时间由原来的190S缩短至150S 。
2.UPH由原来6000pcs/h上升到7500pcs/h。
经品质检验,缩短甩干时间后,符合品质要求。
效果:改善后,效率提升明显。
二、减少抽真空时间,提升镀膜效率
问题的提出:某光电企业在镀膜制程中,有一个抽真空的作业。在考虑提升作业效率时,就能否减少抽真空时间提出了疑问。如果能够减少抽真空时间,则会立刻提升镀膜的效率。
方案的验证:1.蒸镀开始真空度由1.0E-3改成1.5E-3;
2.验证膜层及分光的稳定性;
3.通过控制第一层真空稳定膜层,防止优化蒸镀开始真空后膜层不稳定;
4.蒸镀开始时候由104min缩短到66min;每炉节约时间38min;平均节约时间25min;
效果:日产能由3.5炉/台/天提升到3.8炉/台/天。
以上案例中的消除、缩短、减少,实质都是删除。删除肯定能够降本增效,前提是要合理。
只有合理的删除,才是必须的。如果是一辆四个轮子的车,为了降本,省到只有三个轮子,稳定性肯定就没有四个轮子好了。
所以在考虑删除时,一定要结合品质进行验证,一定不能为降本而降本,不能因降本而影响品质,那样将会适得其反。